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空壓機跑油怎麽辦
發布時(shí)間:2020/6/16 10:15:00    瀏覽次數:2623    作者:admin 返回列表

在使用空壓機(jī)的朋友們有時候會遇到跑油的(de)問(wèn)題,都使(shǐ)得不少(shǎo)用戶頭疼,那麽有(yǒu)沒有什麽好的辦(bàn)法呢?下麵就來跟(gēn)大家分享空壓機跑(pǎo)油的多種(zhǒng)原因和解決辦法。

1.小壓力發故障,若(ruò)空(kōng)壓機小(xiǎo)壓力閥的密封處有泄露點或小壓力閥提前開(kāi)啟(因各廠家設計開啟壓力各有不同,通常範圍在3.5-5.5kg2之間),那麽機器子(zǐ)在運行初期建立油(yóu)氣(qì)罐壓力時間就會增長,此時(shí)處於低壓狀態的氣(qì)體含油量高(gāo),通過油分時流(liú)速快,油分負(fù)荷加重,分(fèn)離效果降低,導致耗油量大(dà)。

解決方法:檢(jiǎn)修小壓(yā)力閥,必要時更換。

2.油分芯損壞,油分芯損壞後會極大(dà)降(jiàng)低濾油效果,造成大量跑油(yóu)。

解決方法:更(gèng)換油分芯。

3.用氣量大,超負荷低壓使用(或機器出(chū)廠前選(xuǎn)用的(de)油(yóu)分處理量與機器排氣量匹配過緊(jǐn))負(fù)荷低(dī)壓使是指(zhǐ)用戶使用空壓機時,排氣壓力(lì)並未到達空(kōng)壓機本身的額定(dìng)工作壓力,但基本能滿足某些企業用戶的勇氣要求。例(lì)如:企業用戶增加了用氣設備,用氣量增大,使(shǐ)空氣排氣量與用戶的用(yòng)氣量無法達到平衡,假(jiǎ)設空壓(yā)機額定排氣量壓力8kg,但實(shí)際使用時壓力隻有5kg甚至更低,這樣空壓機長期處於負荷運行狀態,無法達到機器的額定壓力值,導致耗油量增大,其原(yuán)因是在(zài)排氣量不變的條件下,油氣混合物經過(guò)油分時流速過快,壓縮空氣含油量過高,是油分負荷加重,導致耗油量大。

解(jiě)決方法:建議(yì)與廠家聯係,調換一款能匹配低(dī)壓使用的油分產品(pǐn)。

油位太高,注入的潤滑油過量。油氣分離器裏油量過高,油分芯到油麵距離(lí)過小,小的油滴會(huì)隨壓縮空氣滲入(rù)油分芯,油氣分離效果會大打折扣。

解(jiě)決方法:卸除壓力後排油至正(zhèng)常位置。

4.回油管安裝不當,在更換、清洗(xǐ)、維修空壓機時,回油管未(wèi)插到(dào)油分底部(參考:距油分(fèn)底部1~2mm較好),導致分離(lí)出來的機油無(wú)法及時回到(dào)機頭,積聚的機油會隨著(zhe)壓(yā)縮空(kōng)氣一起跑出去。

解決方法:停機(jī),待泄壓(yā)歸零後,將回油管調整至合理高(gāo)度(回油管距油分底(dǐ)部(bù)1~2mm處,斜口的回油管可以插到油分底(dǐ)部)

5.空(kōng)壓機回油(yóu)管(guǎn)路(lù)堵塞,當(dāng)回油管路(包(bāo)括回油管(guǎn)路上的單向閥(fá)機回(huí)油濾(lǜ)網(wǎng))有(yǒu)異(yì)物堵塞時,分(fèn)離後凝聚在油分底部的機油(yóu)就無法回到機頭,已(yǐ)經凝聚的油滴又被氣流吹起,隨著分離後的空氣一起被帶走。這些異物通常是由安裝時掉落的(de)固體雜質造成的。

解決方法:停機,帶油桶壓力泄放至零後拆下回(huí)油(yóu)管的所有管(guǎn)件,將堵塞的異味(wèi)吹走即可。安裝油分時注(zhù)意清理幹淨油氣桶蓋(gài),同時留意油分芯四部是否有固體(tǐ)顆粒殘留。

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